在当前“双碳”“双控”大背景下,徐矿发电公司积极筹划机组“三改联动”工作,以机组“拉得满、压得低、动得快、调得准、启得易”为目标,重点推进烟气再循环改造项目,加速企业高质量转型。日前,该公司两台机组均顺利通过深度调峰试验,完成了改造的既定目标,机组灵活性提升迈出坚实一步。
锅炉烟气再循环技术通过降低机组在低负荷下炉内密相区的氧量,强化分级燃烧,抑制NOX的原始生成,实现20%及以上工况下氮氧化物超低排放达标,提升锅炉运行稳定性和环保性,是提升机组深度调峰能力的关键一环。自项目启动以来,烟气再循环项目组严格落实公司的决策部署,精准协调、有序开展,稳步推进项目高标准完成既定任务,在一年时间里先后完成了项目实施可行性调研、编制及审查,项目初步设计方案编制,招标、施工、调试和试运行等工作。
项目施工期间,为同时把控工程安全、质量和进度,项目组每周召开两次协调会,严抓关键点、关键部位的监督验收,如管道内外壁防腐、一次风机叶轮喷涂、一次风机动平衡试验等均现场跟踪见证、分步验收。
机组经过烟气再循环改造,已参与电网40%负荷的深度调峰,但仍需解决深调期间兼顾供热的难题。该公司技术支持部专业人员组织开展多次技术研讨,并前往太仓协鑫电厂实地调研,结合机组运行情况,借鉴调研机组中调门憋压逻辑,分别在50%、40%负荷进行了试验观察,机组各重要参数均在安全边际以内,最终确定了深度调峰期间中调门开度调整方案。
现机组单机运行情况下50%负荷可保证160t/h、1.28MPa的供热能力,40%负荷也能保证153t/h、1.20MPa的供热能力,为机组灵活运行和民生工程提供了有力的技术支撑。(编辑:王少华)
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